某轮备车时副机自动并电失灵,故障现象如下:
三台都不能自动并电
【资料图】
可以自动解列、均功
手动并电正常
PMS FAIL报警
根据故障报警PMS FAIL,查找电路图怀疑并车屏继电器238.5(倒数第四个)故障,到港拆卸测量确认无误后装复,自动并车恢复正常使用。
NO.1号副机自动并电为例,正常流程如下(副机自动并电整个过程非常复杂):
按下NO.1副机配电板上的“FULL AUTO START”,按钮后的两根线22101和22102直接与并车屏内的PLC控制模块相连,收到这个信号后PLC模块控制内部Q0.7”DG1 AUTO SYN”通断(数字量0和1 的改变),模块上Q0.7”DG1 AUTO SYN”指示绿灯闪亮,同时继电器K233.7(二极管单向导通)得电。
继电器K233.7得电,常开触点K233.7接线端子8和12闭合,于是主配电板并车屏内接触器K199.6得电(控制NO.1副机自动并电)。K199.6常开触点13和14及23和24闭合,NO.1副机配电板内部接线10153和10155(Tosynchro circuit Page 199),经过K199.6两对触点与自动并电控制单元(电路板内含CPU模块,自动并电的核心原件,具有电压比较频率自动调整等功能)的1和3相连。
此时端子1和3有440v的电压信号,继电器K199.4得电自锁,其常开触点13和14及23和24闭合,主配电板内部接线19125和19127(To syn circuit Page 199),经过K199.6两对触点与自动并电控制单元的24和26连接。
这样自动并电控制单元接线端子不仅1和3有440V的电压信号,端子24和26也有440V的电压信号,38和39&40和41分别自动控制NO.1副机频率的加减,PLC模块14.4和14.5分别绿灯闪亮(表示自动调频)。
满足并电三要素后,自动并电控制单元的端子9和10形成控制回路(SYNG常开触点闭合),经过接触器K199.6的两对得电闭合的常开触点(33和34,43和44),SA104.6Manu/Auto开关放自动位9和10闭合,形成回路最终来自NO.1副机配电板230V的电压出现在自动并电控制单元端子的9和10 上。PLC控制模块接收到这个230V的电压信号后,发出并电动作,至此整个自动并电过程完成。
自动并电失败后,多次检查并车屏内继电器238.5,更换新的继电器故障依旧。疫情期间岸基支持难度较大,咨询修船的自动化主管,由于不是亲临现场无法获得一手资料,听完我们汇报怀疑PLC 控制模块可能出问题。首先检查PLC模块的外接电路有没有松动,检查无误后问题陷入僵局,PLC模块需要专业人员维护修理。凭着过硬的专业知识及喜欢钻研不放弃的狠劲,深入研究380页的电路图,功夫不负有心人,电机员最终发现问题出在自动并电控制单元上。
NO.1自动并电过程中,测量自动并电控制单元的1和3&24和26都有440V 电压信号,整个过程38和39&40和41一直有24V 电压信号。结合225页电路图,38和39&40和41触点闭合,PLC控制模块14.4SYNCRONIZER RAISE及14.5SYNCRONIZER RAISE才能做出相应动作,突发奇想并电过程中用一股导线短接38和39&40和41,14.4及14.5绿灯闪烁,同时NO.1副机电网频率有规律的升降。
正常情况下并电控制单元38和39&40和41一直有24V电压信号,并电过程中没有电压信号,此时PLC控制模块14.4及14.5指示灯交替闪烁,这个细节非常重要是问题的突破口。
自动解列,均功及并电过程中自动控制单元的电压信号正常,特别短接38和39&40和41PLC控制模块能迅速做出回应,至此基本可以排除PLC控制模块的问题了。分析199页的电路图,并电控制单元外围电路1和3&9和10&29和31分别对应三台副机,故障现象三台副机均不能自动并电,马上可以排除。并电过程中测量24和26有440V电压信号,所有的外围电路出现问题的可能全部排除,只能是并电控制单元本身了。
发现问题后,我们拆卸并电控制单元,打开外罩仔细观察电路板,有没有烧糊的痕迹或者烧焦的味道,最终发现接口1脱焊及三极管鼓包严重。从接口1的背面引出一根导线出来,电烙铁将导线一端焊死,另一端直接与1的外围电路相连。仔细清理鼓包,三极管脱焊的地方电烙铁加强固定,再次测量检查确认无误后装复。装复就绪后,试验并电成功,问题最终解决!
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